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常州(zhōu)伊澤博格粉體設備有限公司

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氣力輸(shū)送技術在水泥窯協(xié)同處置飛灰(huī)中的應用
來源: | 作者:czyzbg | 發布(bù)時間(jiān): 1889天前 | 13064 次瀏(liú)覽 | 分享到:

一、水泥(ní)窯協同處置飛灰的技術要(yào)點

  1.1 垃圾飛灰的儲(chǔ)存與輸送

  飛(fēi)灰中含有二噁(wù)英及重金屬等有毒成分(fèn),項目采用密閉儲存和輸(shū)送。全封閉(bì)的氣力卸料、儲(chǔ)存、輸送及喂料係統,避免了飛灰卸料出送過程中的泄漏問題,同時,為避免收塵(chén)器尾氣中的飛灰粉(fěn)塵直接排入大氣,將收塵係統的尾(wěi)氣風管接入到窯頭篦冷機(jī)冷卻風機入口通入篦冷(lěng)機,通過篦(bì)冷機再進入回轉窯進行高溫煆燒(shāo)。

  飛灰含氯高,粘(zhān)性大,與水泥生料及煤(méi)粉相比,磨蝕性也相對較高,儲存及輸送需要克服堵塞及磨蝕問題,因此在飛灰儲庫底(dǐ)部增設了特殊設(shè)計的充氣流化裝置,氣(qì)力輸送管(guǎn)道上增設了(le)管路助推器,采用內襯陶瓷彎頭,避免了飛灰儲存及輸(shū)送過程中的堵(dǔ)料問題,增強管道彎頭的耐磨性。

  1.2 飛灰噴吹位置的選(xuǎn)擇

  選擇在窯尾煙室及分解爐喂料,優(yōu)點是(shì)在滿足(zú)高溫煆燒及停留時間的基礎上,可以提高飛(fēi)灰(huī)的喂料量,但是相對窯(yáo)頭罩噴射點,煆(duàn)燒溫(wēn)度較低,停留時間較短,同時,飛灰中含氯(lǜ)量高,會加速預熱器係統中的氯含量富集,造成結皮堵料的可能。

  該項(xiàng)目選擇窯尾煙室斜坡及分解爐錐部作為飛(fēi)灰喂料的(de)噴射點(diǎn),在確保煆燒溫(wēn)度(dù)及停(tíng)留時間的前提下,可以增加飛灰喂料量,而不會(huì)影響到燃燒器的煤(méi)粉燃燒問題,同時增加旁路放(fàng)風設計,解決飛灰中氯含量高而(ér)造(zào)成的結皮堵料問題(tí)。

  二、飛灰輸送及噴吹(chuī)過程中氣力輸送技術(shù)的應用

  2.1 飛灰的輸送部分:

  輸送采用了濃(nóng)相輸送PD泵,具有如下的優點:

  輸送距離10m to 2000m、

  小管徑/耗氣量小、

  速度低 2-12m/s

  管(guǎn)道和彎頭磨損小

  輸送易碎(suì)物料(liào)可降低破損率

  能耗與輸(shū)送量成正比-運行成本低(dī)

  且結合飛灰(huī)物料特性比較粘的特點,濃相(xiàng)輸送部分采用了管路助推(tuī)器(見下圖),每隔四米設(shè)置一(yī)個,根據運行情況看,效果非常好,係統投入運行後,沒有(yǒu)發生過堵管的情況。

  尤其對於從旁路放(fàng)風收塵器下來的灰,氯離子含量10%左右,物料粘性很(hěn)大,采用了這種管路助推器效果非常好。

  2.2 飛灰入窯(yáo)噴吹(chuī)係統:

  飛灰入窯噴吹係(xì)統采用了並罐噴吹係統,氣源采用(yòng)了壓縮空氣作為氣源。係統的噴吹精度(dù)可以達到0.5%,且固氣比可以到達15左(zuǒ)右,遠遠高於采(cǎi)用羅茨風機(jī)作為動力的煤粉稱的固(gù)氣比。

  係統包括(kuò)兩台輸送泵,正常工作時兩台輸送泵可交替給料,一台輸送泵給料時,另一台輸送泵排氣、加料和加壓。飛灰通過緩衝倉靠重力落入輸送泵內,當輸送泵高(gāo)料位被覆蓋後,進料閥和排氣閥門關閉,開啟流化和加壓閥門,給輸送泵加壓,當輸送泵內壓力高於管(guǎn)道壓力時,打開(kāi)出(chū)口閥、啟動給(gěi)料(liào)器,開始輸送。飛灰粉(fěn)經過長距離的(de)輸(shū)送管道(dào)送到遠端的回轉窯,倉(cāng)頂設布袋除(chú)塵器和料位計,輸送氣體經(jīng)過布袋除塵器(qì)過濾後排入大氣中。

  由於采用了壓縮空氣作為動力,係(xì)統的輸送距離範圍也很廣,根據鋼鐵行業的(de)實際(jì)項目經驗,輸送距離可(kě)以達到1500m以上,這樣作為改造項目,為水泥廠的飛灰處理設備的選址提供了更多(duō)的選擇(zé)性(xìng)。

  並罐底部的星型給料機

  並罐頂部

  2.3 粉體專用閥門_圓頂閥

  無論是輸送部分還是飛灰入窯的噴吹部(bù)分,主(zhǔ)要閥門都采用了圓頂閥,圓頂閥是一種(zhǒng)專為物(wù)料氣力輸送設(shè)計的(de)閥門。

  圓頂閥采用了充氣式密封圈,即在(zài)閥門(mén)開關(guān)的動(dòng)作過程中,密封(fēng)圈和球頂之間(jiān)沒有(yǒu)任何的磨損(sǔn)(見下(xià)圖)。最大限度提(tí)高了(le)圓頂閥(fá)的使用壽(shòu)命。

  結語(yǔ)

  從現場的實際生產情況來看,該項目設(shè)計的水泥窯協同處置飛灰係(xì)統完全達到了設計預期效(xiào)果,目前的處(chù)理量(liàng)能完全消化附(fù)近區域垃圾焚燒電廠所產的全部飛灰(huī)。在(zài)確保水泥生產線正(zhèng)常生產,不影響熟料產品質量的前提下,有效處置了城市垃圾飛灰,實現了廢棄物(wù)的資源化利用,大大減輕了城市環境負(fù)荷。通過該項目的(de)順利投產運行(háng),為“減(jiǎn)量化”、“資(zī)源化”、“無害化”處理城(chéng)市垃圾飛灰(huī)提供了很好的示範作用和可靠的技術路線。

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